化学水处理系统离子交换树脂清洗效果差的解决方法
                                    林猛
                         新疆天富热电厂新疆石河子832000
    摘要:针对化学水处理双室浮动床树脂体外反洗效果较差,影响系统安全经济运行的现状,采用多种方法进行试验并对清洗罐内部进行了改造,满足了树脂的清洗要求并达到了节能降耗的目的。
    关键词:化学水处理     离子交换树脂     树脂清洗罐
    中图分类号:TK223.5+1    文献标识码:B
    一、概述
    天富热电厂2×50MW机组配套化学水处理系统采用双室浮动床加混床处理工艺。设计除盐水供水量正常为365t/h,最大为387t/h。考虑系统自用水量及水箱积累水量等因素,水处理除盐系统设计运行出力平均为480t/h,最大为588t/h。年制水量115万m3,年供除盐水量109万m3左右。
    双室浮动床采用强、弱树脂配合串联使用,运行中出力大,酸碱耗低,有其自身的优点。但长时间运行后,由于成床频繁,运行压力较高等原因,致使树脂磨损、破碎率较大。大量的破碎树脂聚集在树脂层中,致使床体进出口压差增大,流量及出力达不到设计值,交换器会提前失效,周期制水量减少,增加酸碱耗及制水成本。因此必须及时地将破碎树脂清洗出去。由于双室浮动床内树脂填充量较高,没有反洗空间及惰性树脂阻挡的作用,因此无法在交换器内进行清洗,必须将树脂全部输送至清洗罐内进行清洗。
    原设计为4台阳床和4台阴床各共用1台清洗罐。使用后发现这样易造成强、弱树脂混合的现象,这对今后经济运行是很不利的。另外,在使用清洗罐清洗树脂时,树脂的反洗托起高度不够,清洗效果很差,已经影响到了正常的制水要求。对此经过反复试验与技改,终于较好地解决了存在的问题。
    二、交换器树脂填充情况
    树脂填充参数见表1。双室浮动床内部填充的两种树脂由交换器中部带有滤帽的花板隔开,两种树脂并不能混合在一起使用。运行时,水从底部进入,顶部排出。先通过弱树脂,再通过强树脂,从而去除水中的离子。
             
    对树脂的清洗和检查时,发现强阳树脂破碎率最大,树脂的机械强度也有所降低,树脂的年补充率也是最高的。
    三、树脂清洗的特点及现状
    1.清洗流程
    阴、阳床树脂清洗的频率主要取决于原水的浊度及交换器的压差。阳床内的树脂输出用生水,先将上室强酸性树脂通过树脂输送管道输送到清洗罐,通过自用泵将除盐水从清洗罐底部滤帽进入,从顶部排出,树脂在清洗罐内搅动、翻腾,通过调整流量控制树脂的整体托起高度,由于破碎树脂体积小,质量轻,会从顶部滤帽随排液一起排出,从而达到清洗破碎树脂的目的。上室强酸性树脂清洗完毕后,输送回阳床。再将弱酸性阳树脂输入清洗罐进行清洗。阴床的强、弱树脂清洗方法与阳床一样,也是强、弱树脂共用一台阴清洗罐。清洗罐的内部结构示意见图1。
           
    2.树脂清洗存在的问题及现状
    (1)阴、阳床的树脂清洗均采用强、弱树脂共用1台清洗罐,这样就不可避免地出现强弱树脂混合的现象。造成混脂的原因是:①树脂管路清洗不干净。②V形花板坡度较小,部分树脂会积存在滤帽之间,难以清除。强弱树脂混合后会造成以下不良后果:交换器出水质量下降,周期制水量减少,交换器提前失效,清洗管路时造成大量的除盐水浪费等。因此,仅用1台清洗罐清洗两种树脂显然是不合理的。
    (2)树脂的反洗托起高度不够,清洗效果很差。自用泵满出力运行90m3/h,树脂的托起高度还不能到达下窥视镜的位置,继续提高清洗水流量(最大130m3/h),也只能勉强达到下窥视的位置。由于树脂的整体托起高度距顶部滤帽还有1m左右,这样只有极少数的破碎树脂能被清洗掉。而且清洗时间很长,一般也要4h以上,费时费水,效果亦差。
    综上所述,要解决强、弱树脂混脂和树脂清洗效果不理想的问题。
    四、分析及改造
    1.解决清洗过程中混脂的问题针对强、弱树脂共用一台清洗罐容易混脂的现象,进行了认真分析,主要原因是,强酸性树脂清洗完毕,输回交换器时输不干净,部分少量树脂会积存在树脂管道的弯头处及底部的V形板滤帽之间,再清洗另一种树脂时就会出现部分混合。因此采取了以下措施。
    (1)增加树脂输回的时间,提高输脂时的流量。试图将清洗罐中及管路中的残余树脂输回床体。但发现仍然不能完全清除。
    (2)打开清洗罐人孔门,进行人工清理。虽然能够清理干净,但费时费力,增加工作量。不能作为长期的一项措施执行。
    (3)阴、阳床各增加一台清洗罐,使强弱树脂分开来清洗。此方案能彻底地解决混脂问题。确定购置新清洗罐后,充分考虑到了现有清洗罐在设计上存在的不足,提出了相关的技术要求和改进意见,对新购置清洗罐的内部结构进行了相应改造,经使用后效果良好。
    2.对现用清洗罐进行技术改造针对目前使用的清洗罐清洗效果差,进行了全面的分析、改造和调试,找出了最佳的清洗方法和运行参数。
    (1)分析。
    ①反洗时流量偏小,树脂整体托不起来,翻腾高度不够。树脂在交换器内正常运行时,成床投运时的托起流量应在180~200m3/h,而清洗罐的清洗水入口管道为DN100,自用泵单台出力为90m3/h,清洗时投运两台水泵供水,最大流量也只能达到130m3/h。因此树脂清洗时流量显然偏小,使树脂托不起来。
    ②清洗罐底部V形板上的滤帽设计尺寸偏小,分布太散,过水能力较小,且罐体内出树脂口附近滤帽布置较其他部位要少。这个部位树脂在清洗时根本无法托起。另外,交换器内的滤帽的过水侧缝为0.5mm,底部直径为86.5mm,清洗罐内的滤帽过水侧缝为0.28mm,底部直径为65.5mm,从以上数据来看,清洗罐内的滤帽过水能力是较弱的,不能满足清洗树脂时的水量要求。
    (2)调试方案选择。树脂从交换器中被输送到清洗罐内,静止时的上位高度为0.85m,下窥视镜位置为1.3m左右,上窥视镜为2m左右。因此,树脂的托起高度只有达到上窥视镜的2m左右的位置时,破碎树脂才能接近顶部滤帽,随清洗水一起排出。根据以上数据,进行如下调试:
    ①增加反洗流量。在清洗时使用两台自用水泵,最大流量为130m3/h,树脂的托起位置是1.1~1.2m。只提高了0.35m,还没有达到下窥视镜的位置,取样观察排液中只有极少数的破碎树脂,清洗流量无法再提高,只能靠延长时间来尽量清洗出破碎树脂,这种方案费水费时,清洗效果不好。
    ②考虑到流量不够及滤帽的过水能力较差的原因,试着采用两路供水的方案进行清洗。自用水流量调整至满出力,另外从清洗罐的出脂口返送水(交换器来的返送水)。流量提高至180m3/h左右,树脂的托起位置能够达到1.7~1.8m,已超过下窥视镜位置。取样观察排液中有少量破碎树脂。清洗效果有所改善。但还不理想。
    ③流量提高了,为什么树脂的整体有效托起高度不够呢?通过从上窥视镜观察树脂的翻腾状态发现,树脂翻腾不均匀,中部向四周涌,主要原因是两路供水中,自用水是通过V形板上滤帽均匀进水,这没有问题,但是清洗罐出脂口的返送水流量较大,由于没有挡水板均匀分布作用,配水不均匀,致使树脂整体托起高度不够。找到原因后,参考交换器内部的布水装置,在清洗罐内的出脂口部位自制并安装了一块直径为370mm的圆形挡水板。考虑到防腐问题,采用不锈钢材料。经过试用,仍采用两路供水的条件下,在流量控制在160m3/h左右时,树脂托起位置就已经达到2m的上窥视镜的位置了,流量仍然可以继续调大,取样观察排液中的破碎树脂量较多,清洗效果很好,清洗时间缩短。④拆除清洗罐内顶部的不锈钢滤帽。由于破碎树脂很容易堵塞滤帽侧缝,造成出水不畅,破碎树脂排不出来。因此只要把清洗流量控制好,树脂的托起高度稳住,就不会出现大量跑正常颗粒树脂的现象。经过试验这样做还是可取的,能够达到清洗要求。改进后的树脂清洗罐的内部结构见图2。
             
    底部V形板处原出脂口处加装一挡水板,直径370mm。顶部不锈钢滤帽拆除,防止碎树脂堵塞。树脂清洗时,底部出脂口可将交换器返送水引入清洗罐,增加清洗水流量。
    增设挡水板后,清洗水与床体来的返送水同时进入清洗罐,水流分布更加均匀,树脂托起效果更好(底部滤帽进的是清洗水,出脂口进的是床体来的返送水)。由于碎树脂过多时,很容易将顶部滤帽侧缝堵塞,因此将其拆除。由于树脂清洗时人员在就地操作,流量计等仪表完备,只要控制好树脂的托起高度及流量,就不会出现跑正常颗粒树脂的现象。经过多次试验,效果很好。
    表2列出了三种清洗方式的效果比较。